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馬鋼煤焦化公司實施技術(shù)攻關(guān)助推低碳生產(chǎn)

 http://m.szycnet.cn    發(fā)表日期:2010-9-3 9:24:32  蘭格鋼鐵
     為實現(xiàn)經(jīng)濟高效和節(jié)能減排的工作目標,馬鋼煤焦化公司堅持依靠科技,創(chuàng)新發(fā)展,發(fā)揮廣大工程技術(shù)人員的作用,大力實施科技攻關(guān),不僅優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,提高了節(jié)能減排力度,還大大地推動了企業(yè)節(jié)能創(chuàng)效。

    今年以來,該公司積極貫徹循環(huán)經(jīng)濟和低碳經(jīng)濟理念,積極鼓勵和引領(lǐng)科技人員創(chuàng)新創(chuàng)造。年初該公司確立了43項科研開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項目,對制約生產(chǎn)的瓶頸問題、提高產(chǎn)量質(zhì)量和節(jié)能降耗等展開科技攻關(guān)和創(chuàng)新改造。廣大技術(shù)人員深入實際,調(diào)查研究,刻苦攻關(guān),攻克了多項技術(shù)難題,取得了多項創(chuàng)新和技改成果。被列為該公司“一號民生工程”的煉焦篩、運焦樓的粉塵治理攻關(guān)項目,經(jīng)過半年多時間的技術(shù)攻關(guān),1號篩貯焦樓及各皮帶轉(zhuǎn)運站除塵效果都有了實質(zhì)性的改變,每天可回收焦粉達40噸。該公司外排水綜合利用技術(shù)攻關(guān)項目,先后完成了凈化分廠硫磺切片機設(shè)備冷卻水的回收利用改造、能源車間鍋爐作業(yè)區(qū)爐水取樣冷卻水、排污水進行回收再利用改造工作和凈化分廠二系統(tǒng)風(fēng)機冷油器冷卻水回收利用。外排水綜合利用技術(shù)攻關(guān)使煤焦化公司噸焦耗新水下降了1噸,僅風(fēng)機冷油器冷卻水回收利用這一項技術(shù)攻關(guān),每天節(jié)水2800多噸,一年可創(chuàng)效70多萬元。

    該公司干熄焦發(fā)電已成為馬鋼降本增效、實現(xiàn)低碳經(jīng)濟的新亮點。今年該公司加大優(yōu)化干熄焦運行的攻關(guān),制定合理的排焦量和循環(huán)風(fēng)量配置,強化點檢、巡檢質(zhì)量,使設(shè)備處于良好受控狀態(tài),并減少非計劃檢修,針對各種故障,加強預(yù)判,估計處理時間并及時調(diào)整生產(chǎn)組織,從而減少系統(tǒng)溫度大幅度波動。通過以上攻關(guān)優(yōu)化,上半年干熄焦系統(tǒng)運行平穩(wěn),發(fā)電量保持較好水平。老區(qū)煤氣凈化指標攻關(guān)項目,通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝控制、調(diào)整系統(tǒng)溫度、狠抓質(zhì)量指標的控制,并對制冷機、煤氣鼓風(fēng)機、脫硫塔、換熱器等主要設(shè)備的改造和優(yōu)化運行,一、二系統(tǒng)煤氣凈化指標穩(wěn)定在0.6至0.8之間。針對脫酸蒸氨蒸氣消耗大、脫酸塔熱量不足這一現(xiàn)象,該公司在一系統(tǒng)對進脫酸蒸氨的熱富液溫度進行了調(diào)整,不僅增加了塔的熱量,提高了解吸效率,同時還減少了蒸汽消耗量。在優(yōu)化新區(qū)7.63米焦爐熱工管理技術(shù)攻關(guān)項目中,由于焦爐生產(chǎn)的穩(wěn)定性提高,自動加熱系統(tǒng)的投用,經(jīng)過有效降低焦爐爐頂空間溫度目標的持續(xù)攻關(guān),兩座焦爐高標準溫度由3月份的1315℃降到1290℃,爐頂空間溫度由年初的890℃左右降到865℃,高向加熱得到有效改善,焦餅高向成熟嚴重不均勻性得到解決,煉焦耗熱量由3月份2300KJ/kg降到2180KJ/kg,每月可節(jié)約成本50萬元,不僅提高了設(shè)備運行效率,對實現(xiàn)節(jié)能減排、降低成本也起到了積極的推動作用。(來源:馬鞍山日報)
文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.szycnet.cn
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