|
首鋼京唐煉鋼部脫硫作業(yè)區(qū)提高質(zhì)量降消耗
|
http://m.szycnet.cn 發(fā)表日期:2010-3-3 14:54:48
蘭格鋼鐵 |
首鋼京唐煉鋼作業(yè)部脫硫作業(yè)區(qū)加強(qiáng)生產(chǎn)組織,強(qiáng)化設(shè)備維護(hù),提高扒渣、脫硫操作水平和鐵水脫硫比,為煉鋼提供優(yōu)質(zhì)鐵水,生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)不斷取得好成績。截至2月份上中旬,共脫硫處理鐵水892包,鐵水的脫硫比為93.36%,比1月份同期提高0.48%。脫硫前平均0.036%,脫硫后0.002%,鐵水脫硫率94.44%,比1月份同期提高0.15%。脫硫劑消耗指標(biāo)降低0.92公斤/噸。
鐵水脫硫是煉鋼生產(chǎn)的第一道工序,是“全三脫”的基礎(chǔ)。汽車用鋼、管線鋼、船板鋼等高品質(zhì)鋼,要求鐵水含硫量控制在0.005%以下。為加快生產(chǎn)節(jié)奏,提高鐵水脫硫比和脫硫率,脫硫作業(yè)區(qū)從以下四個(gè)方面開展技術(shù)攻關(guān):
一是進(jìn)行設(shè)備改造,減少設(shè)備影響。煉鋼使用的300噸鐵水包規(guī)格較大,扒渣機(jī)的扒渣板尺寸較小、形狀不合理,扒渣時(shí)間長,效果也不理想。設(shè)備人員對扒渣板增大尺寸,改變形狀,脫前和脫后扒渣時(shí)間比改造前縮短了10分鐘。前一段時(shí)間,脫硫劑下料不暢,經(jīng)常發(fā)生堵料,需要人工清理輸料管道、給料機(jī)。他們采用格式給料機(jī)供料,并在料倉增加振動(dòng)器,解決了堵料難題。
二是加強(qiáng)生產(chǎn)組織,壓縮輔助時(shí)間。鐵水脫硫過程,分為鐵水包吊運(yùn)、脫前扒渣、下料、測溫取樣、鐵水?dāng)嚢琛⒚摵蟀窃、取樣檢測、鐵水出站等十幾道工序。他們逐道工序進(jìn)行分析,一分一秒地壓縮時(shí)間。從前后扒渣、輕重鐵水包吊運(yùn)等輔助工序中,摳出10多分鐘,通過優(yōu)化脫硫操作,動(dòng)態(tài)調(diào)整攪拌頭位置和轉(zhuǎn)速,又摳出5分鐘。截至2月份上中旬,脫硫處理周期平均為29分/包,首次壓縮到30分鐘以內(nèi)。提高了作業(yè)率,減少了鐵水溫降。
三是開展培訓(xùn)和練兵,提高脫硫目標(biāo)命中率。脫硫效果與處理周期,受鐵水溫度、渣量、成份和操作熟練程度的影響很大。他們組織指車工、扒渣工、主控工等進(jìn)行培訓(xùn)、比武,大家交流操作經(jīng)驗(yàn),共同提高。截至2月份上中旬,脫后硫≤0.005%的1193爐,占脫硫總爐數(shù)的90.24%,≤0.010%的1311爐,分占99.17%,分別比上月提高了12.33%和1.3%。
四是積極開展降本增效活動(dòng)。在提高脫硫作業(yè)率和鐵水處理效果的同時(shí)。他們處處精打細(xì)算,降低生產(chǎn)成本。目前,一噸脫硫劑550多元。脫硫作業(yè)區(qū)和白灰窯人員一起,不斷優(yōu)化脫硫劑白灰、石墨、碳粉、瑩石等原料的配比、粒度,提高脫硫效果。根據(jù)進(jìn)廠鐵水成份、溫度等條件,合理配加脫硫劑。他們優(yōu)化下料的速度、流量,攪拌頭的位置、轉(zhuǎn)速,除塵風(fēng)機(jī)的風(fēng)量、轉(zhuǎn)速等技術(shù)指標(biāo)。截至2月份上中旬,攪拌頭平均壽命提高到211爐,通過對扒渣板涂防護(hù)液、提前預(yù)熱、避免扒渣板驟冷驟熱等措施,扒渣板壽命提高到126.3包/個(gè)。(來源:首鋼京唐) |
|
文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.szycnet.cn |
|
|