2010年,寶鋼股份煉鐵廠面對原燃料品種雜且品質(zhì)差異大的不利因素,堅(jiān)持以全工序協(xié)調(diào),全流程思考,通過強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,不斷優(yōu)化用能結(jié)構(gòu),噸鐵工序能耗降至491.5千克標(biāo)煤,創(chuàng)歷史噸鐵新低。
2010年,煉鐵廠各主要工序結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)狀及能源介質(zhì)消耗實(shí)際,積極為節(jié)能降耗作貢獻(xiàn)。煉焦工序立足改善焦炭質(zhì)量,持續(xù)跟蹤煤資源變化,提高并穩(wěn)定煉焦成焦率,使焦?fàn)t能耗顯著降低,全年煉焦累計(jì)成焦率比2009年提高0.67個百分點(diǎn),全年噸焦工序能耗比2009年下降了7.8千克標(biāo)煤,為噸鐵工序能耗的下降作出貢獻(xiàn)。高爐工序克服爐體側(cè)壁溫度高等困難,大膽探索高爐最經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模式,使固體燃料消耗一路走低。燒結(jié)工序從內(nèi)部挖潛,優(yōu)化配礦資源,穩(wěn)定燒結(jié)過程,提高成品率和燒結(jié)礦質(zhì)量,降低能源消耗水平。原料工序通過梳理內(nèi)部周轉(zhuǎn)作業(yè),降低物流周轉(zhuǎn)消耗,在降低破碎系統(tǒng)電耗項(xiàng)目中,原料工序優(yōu)化流程,減少空運(yùn)轉(zhuǎn)時間,使破碎電耗實(shí)績降至3.402千瓦時/噸,低于計(jì)劃0.67千瓦時,實(shí)現(xiàn)降本額357.3萬元。(來源:寶鋼) |