河北鋼鐵集團邯鋼三煉鋼廠牢牢把握效益最大化這一中心,在提高煤氣、蒸汽回收量,降低電耗、氧耗、混合煤氣消耗5方面開展攻關(guān),細化能源管理,深挖潛降成本。其中,該廠噸鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收量達127.7立方米,比攻關(guān)目標高2.7立方米;噸鋼綜合工序能耗完成-16.26公斤標煤,居全國同行業(yè)先進水平。
在提高煤氣回收量方面,該廠加強與能源中心溝通協(xié)調(diào),做好轉(zhuǎn)爐煤氣調(diào)度配送,實現(xiàn)生產(chǎn)平衡和能源平衡,減少煤氣放散;優(yōu)化煤氣回收程序,在氧濃度和一氧化碳濃度符合安全回收條件下,適當(dāng)延長煤氣回收時間,目前單爐煤氣回收時間較去年延長60秒;執(zhí)行轉(zhuǎn)爐活動煙罩降罩操作,明確轉(zhuǎn)爐吹煉時降罩高度最下限值,保證爐口微正壓,降罩時間不少于700秒。同時,該廠根據(jù)轉(zhuǎn)爐爐口返煙和一次除塵風(fēng)機電流情況,及時調(diào)整二文喉口開度,減少爐口與煙罩之間吸入空氣量,確保回收煤氣熱值達標。
在提高蒸汽回收量方面,該廠在汽包出口和蓄熱器出口增設(shè)壓力調(diào)節(jié)閥,穩(wěn)定汽化系統(tǒng)壓力和蓄熱器本體壓力,保證汽包外送蒸汽壓力和廠區(qū)管網(wǎng)供汽壓力穩(wěn)定,實現(xiàn)全時連續(xù)供汽;在汽包出口和蓄熱器出口增加汽水分離器實現(xiàn)汽包外送蒸汽干度大于95%。該廠改造原有蓄熱器自動化控制系統(tǒng),并增加一臺蓄熱器,滿足轉(zhuǎn)爐汽化冷卻產(chǎn)汽供入廠區(qū)管網(wǎng)和轉(zhuǎn)爐自產(chǎn)汽供RH爐用汽要求。改造后,蒸汽品質(zhì)和外送蒸汽穩(wěn)定性、連續(xù)性顯著提高。
在降低電耗方面,該廠積極提高鋼包周轉(zhuǎn)率,提高進入精煉爐冶煉的鋼水進站溫度,降低因精煉電極升溫增加電耗;在設(shè)備管理方面,按照“避峰就谷”要求(尖峰:每年7、8、9月份18∶00——21∶00;峰段:8∶00——11∶00,16∶00——21∶00;平段:6∶00——8∶00,11∶00——16∶00,21∶00——22∶00;谷段:22∶00——6∶00),落實“一爐一策”、“一機一策”方針,制定峰、谷段用電規(guī)劃,平衡生產(chǎn)與檢修,在峰段期間停用大小設(shè)備58臺(套)。同時,該廠進一步細化各單位抄送電表時間和流程,周末及節(jié)假日堅持抄送,并詳細核實周報中的用電數(shù)據(jù),嚴加考核違規(guī)單位。
在降低混合煤氣消耗方面,鋼包離線烘烤占混合煤氣消耗的90%以上,在該廠現(xiàn)有的9臺離線鋼包烘烤器中,已有6臺被改造為熱能利用率高的蓄熱式烘烤器,其余3臺正在改造中;提高鋼包周轉(zhuǎn)率,4座轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)時控制在8個以下,3座轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)時控制在7個以下;規(guī)范烘烤器點火、滅火操作程序,根據(jù)烘烤曲線及時調(diào)整烘烤強度,并將規(guī)范后的操作程序納入操作規(guī)程,避免煤氣浪費。
在降低氧氣消耗方面,該廠加強氧氣消耗用量管理,記錄每爐鋼氧氣消耗量,每班匯總分析;加大氧槍跟蹤檢查力度,及時更換不利于吹煉和脫碳較慢的氧槍;將氧槍、金屬軟管作為日常點檢重點部位,組織氧槍、金屬軟管打壓試漏試驗,避免漏氣。同時,該廠大力推進標準化操作,穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐冶煉,提高轉(zhuǎn)爐終點命中率和轉(zhuǎn)爐一次倒爐出鋼率,防止轉(zhuǎn)爐噴濺、返干和回爐落地事故,降低氧氣消耗。
同時,該廠建立了廠、車間科室重點能源消耗數(shù)據(jù)庫,設(shè)置能源管理員,統(tǒng)計通報能源日消耗量,每周召開能源專題會,每月總結(jié)能源消耗情況,并兌現(xiàn)能源消耗責(zé)任制,使各項能源消耗處于受控狀態(tài)。(來源:河北國資委) |