去年,在金融危機的背景下,寶鋼股份熱軋廠各類質量指標全面超越上年,創(chuàng)歷史最優(yōu):廢次降級率由上年的2.46%下降到去年的1.88%;資源利用率比上年提高了0.58個百分點。值得一提的是,通過減少廢次降,全年降低質量成本8300萬元,為歷史最好水平。
去年,熱軋廠在市場需求萎縮的情況下,果斷降低生產(chǎn)負荷組織生產(chǎn),并確立了進一步提升熱軋精品生產(chǎn)水平的品質改善計劃,以強化過程控制、進一步提高產(chǎn)品質量為總體思路,大力推進六西格瑪精益運營,大大增強了質量管理體系運行和開展對標活動的有效性,使熱軋廠去年三條產(chǎn)線15項主要操作精度指標,12項超過2008年水平。其中,2050、1580產(chǎn)線品種成材率保持穩(wěn)定增長,1880產(chǎn)線通過攻關使難軋品種的軋制成功率明顯提高,帶鋼尾部溢邊等質量缺陷逐步減少……此外,推進最佳化剪切,優(yōu)化加熱工藝等舉措,都取得了顯著成效,1880產(chǎn)線成材率持續(xù)提升,全年平均水平為98.21%,比2008年平均水平提升了0.41個百分點,其中10月份創(chuàng)歷史最好水平,達到98.36%。
熱軋廠根據(jù)去年的工作特點和重點,以重大質量攻關項目為紐帶,發(fā)揮協(xié)同效應,創(chuàng)造性地開展了“現(xiàn)貨配期貨”,“精細化修理”,“以修代判”等三項重點工作,有效地降低了質量成本。截至去年底,累計減少廢次降2.43萬噸。其間,熱軋廠在研究院、設備部等單位支持下,成立了多個以首席工程師、主任工程師和區(qū)域工程師牽頭的質量改進虛擬團隊,充分發(fā)揮三條產(chǎn)線的相互借鑒作用,通過三條產(chǎn)線的設備、工藝、數(shù)模、操作經(jīng)驗的對比、交流,解決了許多長期影響品質的老大難問題,通過發(fā)揮協(xié)同效應,高效改善產(chǎn)品品質。
一系列舉措的推進,促進了產(chǎn)品質量的提高。去年,熱軋廠生產(chǎn)X80管線鋼近13萬噸,實現(xiàn)了X80管線鋼的批量穩(wěn)定生產(chǎn),此外還生產(chǎn)了一大批高強鋼、汽車板、鍍錫板、無取向硅鋼、熱軋酸洗板等產(chǎn)品,產(chǎn)品實物質量穩(wěn)定,進一步滿足了市場和下游工序的需求。(來源:寶鋼日報) |